昭通卷烟厂:一线攻坚突破“刺破烟”顽疾-新华网
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2026 06/16 10:59:11
来源:云南中烟红塔集团

昭通卷烟厂:一线攻坚突破“刺破烟”顽疾

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  在生产车间,烟支被硬质梗签刺破的偶发问题,是产品质量管控中的痛点。为彻底攻克这一难题,云南中烟红塔烟草(集团)有限责任公司昭通卷烟厂(以下简称“昭通卷烟厂”)工艺质量科、制丝车间、设备技术科联合成立“刺破烟治理攻关小组”,扎根生产一线深挖症结、精研工艺、调试设备。

昭通卷烟厂攻关小组成员开展支脉梗签调研(资料图)。

  “刺破烟”的偶发性与症结的隐蔽性,成为攻关初期的最大阻碍。“硬质梗签的来源难以锁定,既可能出现在制丝筛选环节,也可能与设备运行精度相关。”工艺质量科副科长黄俊说。

  从投料开始,润叶、切丝、烘丝、混丝,再到卷包环节的成品检测,黄俊和同事们穿梭在各个操作台之间。他们记录每一个工序的参数、每一批烟丝的状态,遇到不合格的烟支便带回质检室,用仪器精准测量硬质梗签的大小、硬度,反复比对分析。

昭通卷烟厂攻关小组成员进行设备调试(资料图)。

  经过数十次样品分析、上百组数据比对,团队终于揪出核心症结——制丝环节的风选设备筛选精度不够,部分硬质梗签未被有效剔除,烟丝进入卷包环节后容易刺破卷烟纸。

  破解“刺破烟”难题,核心在于提升烟丝纯净度与控制原料损耗之间找到平衡点,这对工艺参数优化与设备运行精度都提出了极高要求。

昭通卷烟厂攻关小组成员开展降低刺破烟支发生率专题研讨(资料图)。

  在制丝车间,黄俊将工作重心放在风选设备的风速、风量调试上。他坚守在风选设备旁逐一调整参数,反复摸索最佳组合。设备技术科对风选设备开展全面“体检”,发现筛网孔径存在细微偏差。随后,团队对设备的传动、感应等核心部件进行全面保养与调试。

昭通卷烟厂烟丝二次风选系统(资料图)。

  “我们决定在现有一次风选设备基础上,增设振筛和二次风选舱,优化双层筛选工艺。”方案落地后,烟丝纯净度从98.30%提升至99.23%,卷包环节刺破烟现象显著减少,不合格率降至0.02%以下。

  攻关小组继续聚焦二次风选剔除物料的回收利用,通过优化回掺工艺,让剔除物料中的合格烟丝实现有效回收,回掺利用率达到80%。同时,结团烟丝相互缠绕的状况得到改善,更有利于烟支卷制,实现了“提质不增耗”。

昭通卷烟厂攻关小组成员进行设备调试(资料图)。

  “刺破烟”难题的成功破解不仅形成了可复制、可推广的工艺优化方案,更将精益求精的工匠精神融入生产每一个环节。如今,这套优化工艺已纳入工厂质量管控体系,为昭通卷烟厂产品质量提升提供了坚实支撑。(完)

【纠错】 【责任编辑:柴静】