2024年,云南中烟工业有限责任公司红塔集团玉溪卷烟厂(以下简称“玉溪卷烟厂”)动力车间锅炉QC小组凭借成果《天然气耗用量预测模型的研发》,获得全国烟草行业第三十五届优秀质量管理小组成果一等奖。如今两年过去,该成果实现了从人工经验判断到智能算法预测的跨越,并推动玉溪卷烟厂由传统管理向数字驱动转型。
此前,天然气结算新规要求次日用气量提前精准申报,上下浮动不得超5%,而传统人工预估误差超12%,按新规测算每年将增加成本57万余元。为破解这一难题,玉溪卷烟厂动力车间锅炉QC小组迅速组建攻关团队,全面摸排用气点位、设备运行、生产时段、气温变化等影响能耗的关键因素,收集整理海量生产数据。

锅炉QC小组针对数据问题现场讨论(资料图)。袁鹏 摄
团队突破传统建模思路,为模型赋予自学习、自纠偏能力,让模型可实时融合新数据动态优化。历经315次迭代调整,如今,模型预测误差降至4.71%,顺利达成了攻关目标。该模型投用后,玉溪卷烟厂全年可减少天然气报送量58.3万标方,节约能源费用超57万元。

智能预测系统界面(资料图)。袁鹏 摄
目前,这套“靠数据说话、能自我进化”的智能预测方法,已成功“复制”到蒸汽、压缩空气等全厂主要能源介质预测中,形成了一套可迁移的数字化能源预测体系。利用预测系统,可以定位至较为精准的能源供应时间,不会在用能车间的设备做预热准备或者收尾调节时大量供能,减少能源浪费。这套体系目前正处于试运行阶段,单次供能节约开机时间约为半小时,能源节约率约40%,为工厂数字化转型和绿色发展注入强劲动能。(完)(曹珏 袁鹏 苏志恒)
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